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电动浮筒液位计量表常见故障与处理

作者: admin来源: 本站时间:2020-01-13共2956字站内编号:2036

一、故障现象:实际液位有变化,无指示或不跟踪

故障原因:先导阀、气管堵塞或水垢【处理方法:先导阀的疏通、清洗、更换】

故障原因:浮子破裂【处理方法:更换浮子】

故障原因:浮子堵塞【处理方法:浮子的清洗】

故障原因:变送器损坏无电源【处理方法:检查电源信号线连接端子】

二、故障现象:无液位,但指示zui大

故障原因:浮子脱落【处理方法:重新安装】

故障原因:变送器故障【处理方法:变送器更换】

三、故障现象:指示有液位,但zui小

故障原因:扭矩管断裂,支承弹簧片【处理方法:扭矩管或支承弹簧片的更换】

故障原因:变送器故障【处理方法:变送器的更换】

故障事例分析(1)电动浮液位计的指示大

①气套锅炉液位的工艺反映总是zui较大,不能调节,调节阀全闭,液位尚未下降,玻璃液位计显示为零。 故障检查、分析:分析原因可能包括:。 a .从浮子变压器的结构和工作原理分析,浮子脱落时输入过载,浮子整体远远超过浸入被测介质的浮力,此时差动变压器的平衡电压发生变化,变压器的输出电流达到20mA以上( 30mA左右)。 b .浮子本身的运输部分发生故障,不能正常工作。 故障处理:拆下浮子变送器的顶部法兰,浮子挂钩仍然脱离喇叭的主杆,重新处理挂钩,安装浮子,用媒介调整浮子变送器,浮子变送器的零点和范围均符合要求。 安装浮子变送器的顶部法兰,首先慢慢打开气相截止阀,然后慢慢打开液相截止阀,浮子进入运转。 加减液面与玻璃液位计一致,指示正常,自动投入。

②造气沸热锅炉液位自动调节系统由于作业人员反应,该液位调节系统指示低,玻璃液位计指示为50%,调节计指示为30%,测试仪发现其信号对应调节计指示。 但是,在进行处理后,zui指示很大。 故障检查、分析:电动浮子变送器堵塞现象及粘着物卡在浮子上,判断液位指示低。 故障处理:将调节器置于手动状态,使阀门位置保持一定开度,确保生产,到现场清洗电动浮子变送器,确认没有堵塞后,关闭排出阀,打开气相和液相截止阀,接通电动浮子变送器。 此时变送器的输出报头指示液位为100%以上,从处理过程来看,浮子脱落,zui可能变大。 浮筒脱落的主要原因是清洗污垢。 该浮子的挂钩为长方形结构,中央孔为长方形,开孔l的上表面较小,下表面较大,因此浮子室拔出净化介质后,突然打开液相阀,在浮子室内介质有向上的趋势,浮子容易脱落。 摘下浮子变送器的上部凸缘,浮子变送器的零点和范围仍然从变送器的主杆上脱离,对钩进行再处理,安装有浮子并在介质上对浮子变送器进行调整,浮子变送器的零点和范围均符合要求。 安装浮子变送器的顶部法兰,首先慢慢打开气相止动阀,然后慢慢打开液相止动阀,浮子开始运转。 加减液面与玻璃液位计一致,指示正常,自动投入。

③某塔的液位测量采用浮动液位计,在同一位置设置玻璃板液位计。 浮动液位计指示60%时,玻璃板液位计指示满刻度。 故障检测、分析:用浮标计测量塔台水平是一种比较常用的测量方法,在安装浮标计的同时,也可安装玻璃板水平计,技术人员在生产现场巡检时可以比较直观地观察塔台水平。 在这种安装方法中,两个仪表的指示往往不一致。 发生这种故障的过程操作员大多认为浮子水平计不正确,仪表维修人员也一般是蕞初检查浮子水平计。 关闭浮子液位计的压力阀,打开排出阀检查零点,向外部浮子注入液体,检查指示是否变化,根据刻度值调整不正确的情况。

具体来说,检查浮子液位计是否存在故障,直至出现该故障现象。 检查玻璃板液位计也没有堵塞。 然后,进行泄漏检查,发现从玻璃液位计上部的压力计的接头泄漏。 由于微量泄漏,玻璃压力计的气相压力较低,液位相对上升,引起玻璃液位计的假指示。 另一个是由于玻璃液位计的压阀堵塞,液位下降时浮子液位计的指示下降,玻璃液位计由于压阀堵塞,仪表内的液位不变化,有时两个显示值不一致。 故障处理:关闭气相压力表接头,避免泄漏,玻璃液位计指示恢复正常,两表指示一致。

(2)电动浮标计指示降低液氨槽液位的浮标计,液位测量寄存器仅指示40%,但满足玻璃液位计的指示。 故障检测、分析:浮动液位计变送器各部件未见异常,污染气相、液相,均排出气氨、液氨。 打开浮子,检查扭矩臂和浮子没有异常,但是取出浮子(中空)后,浮子才腐蚀,有砂眼,液氨泄漏。 故障处理:重新焊接浮子,校准,挂钟,液位恢复正常。

(3)电动浮子液位计的指示不变化①浮子液位计LT801的指示不变化。 故障检查、分析:浮子下部一次闸门可能被污垢堵塞,仪表指示无变化。 严格关闭上下快门,使材料干净,打开下部快门表示材料没有排出,证明快门关闭。 故障分析:技术人员通过快门一次后,仪表指示恢复正常。

②铜洗塔液位报警,浮子液位变送器的测量指示保持75%。 故障检查、分析:变送器零件未见异常,污染检查、气相、液相均可排出气体、液体。 打开浮子进行检查,发现转矩臂是由铜氨液的结晶固定的,因此转换部件没有得到随着液面水平变化的转矩变化,测量信号没有变化,不能反映液面水平的真实值。

故障处理:清洗后的晶体返回,重新制表,系统工作正常。

(4)电动浮动液位计的指示①热交换器外浮动液位计的指示非常线性。 故障检测、分析:原因分析了液位调节阀开关是否直线、换热器本身是否故障、仪表本身是否故障三种情况,排除了检测技术和设备人员前两种可能性。 然后,进行仪表的供电、浮子的检查、仪表的接线、内部的检查、仪表的调整。 检查仪表供电没有问题,仪表内部有水印,检查仪表时,仪表电流输出缓慢,无法立即对应重锤的变化而变化,因此存在仪表指示不线性的问题。 故障处理:消除更换仪表的现象。

②某石油化学装置用浮子式液位计测量液位,但液位显示常有漂移、滞后。 根据现场的玻璃液位计的显示值调查了浮子液位计的显示值,两表都不一致。 故障检查、分析:仪表维修人员现场检查浮液位计无故障。 打开阀浮子的上端盖,看到浮子没有悬挂,浮子和筒壁相互摩擦,摩擦力抵消了液面浮力的一部分,液面的显示值变得不正确。 故障处理:吊起浮子,显示值正常。

③某液位控制系统用浮子测量容器液位,液位变动。 故障检测、分析:该系统在运行中,油污进入浮筒中,在低温下形成淤泥,浮子运动不稳定,液位变化迟缓,调节器倒下时无法调节,反而发生了误调节,液位发生了变动。 故障处理:污染后,波动现象消失了。

④浮子液位计的指示不正确,可能突然恢复正常。 故障检查、分析:测量、校正二次仪表,未发现问题。 分析的故障原因在于运输部。 检查该部分发现,水垢和污水堆积在浮筒的下端形成粥样污垢,因此打开排出阀排出时浮筒下降,与下端的粥样污垢粘在一起,关闭排出阀液面水平上升时浮筒不能立即浮起,因此液面水平的显示不正确,难以调节。 故障处理:立即清理底部污垢,仪表使用方便,显示值正常。

⑤1台浮子液位计在使用中发生异常是现场玻璃板指示50%时,浮子指示逐渐变大的现象。 故障检查、分析:经仪表人员分析,判断沉筒体可能有砂纹或裂纹后,结合技术拆除沉筒体,肉眼可见筒体裂纹。 故障处理:处理后仪表返回,未发生此类问题。

⑥浮子的指示与工艺玻璃板不一致。 故障检查、分析:工艺玻璃板和浮子一次阀堵塞,浮子未能正确检查。 故障处理:处理一次阀或重新检查浮子。

以上就是电动浮筒液位计量表常见故障与处理文章的全部内容

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