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氨气压缩机玻璃板液位计量表跑油采取的措施及处理结果

作者: admin来源: 本站时间:2020-01-13共818字站内编号:3076

氨压缩机玻璃板液位计取油措施及处理结果

通过以上分析,保证机组能够运行到计划检修时间,避免机组两次破损,为实时监测氨压缩机密封油的高位罐液位,制定以下监测运行措施,保证氨压缩机正常运行

(1)电气设备部采用现场玻璃板液位计设置摄像头,单元控制室设置监视器,手动调节液位调节阀手柄的方式。

(2)交替时必须用现场玻璃液位计确定液位,按照玻璃液位计和控制室监控器实际液位的指示,每级至少要用现场玻璃液位计确定4次液位。

(3)监视器监视的位置为从下往上的第4块玻璃板,液面水平的变动控制范围为75%至85%。

(4)在机组现场设置负责人监视监视器液位,及时调整,严禁液位高跑油、液位低跑跳。

(5)中控制在氨压机的转速、浪涌对策阀的操作时缓慢进行,同时为了强化上位罐液面水平的监视,通知船员。

(6)氨压机意外停车时,应及时调节上位油箱的液位,保证密封油系统正常工作。

7月9日7:00启动冷氨生产泵P1901时,泵未测量,然后隔开泵检查入口过滤器,过滤器和泵入口线已经“ 棉状” 油堵住了。 通过流程积极配合有效措施和设备,到下午4时30分,V1901和P1901入口管道内的“ 棉状” 油清理干净,清理剩馀的油箱。 7月10日的4:00冷氨生产泵P1901已经没有测定,采取了9日的方法还有“ 棉状” 油接近六桶。 前后共14馀桶油(该部分油已作为污油有效回收),经此次氨压缩机后续系统排油,结合以前的分析,验证以前的分析是正确的。 借助8月11日系统停机的机会,电气设备部更换了密封油高位油箱的液位寄存器,单元运转后,密封油高位油箱的液位稳定,单元不再出现流油现象,到目前为止正常运转的判断完全正确。

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